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数据采集实现风险分散 —— Wonderware石家庄热电厂数据采集系统改造(雪岩)本文关键字 企业管理前沿 广告 众所周知,当前流行的DCS系统具备完备的数据采集功能,但采用传统热控技术的中小型火力发电机组要进行DCS改造,所需费用巨大、工期较长。如何在不具备DCS改造条件或不打算改造的情况下解决生产过程信息化的问题,成为当前电力改革对生产过程信息化的迫切要求。 石家庄热电厂东厂区有四台传统火力发电机组(#12~#15机组),是NG-220/110-M2型高温高压煤粉炉和B25-8.82/0.98型汽轮机,已运行10年,采用传统热控技术。原有的一小型数据采集系统,总容量84点,只能提供部分重要参数和简单画面,且不易修改,已经远不能适应现代电力竞争的需要,亟须改造。厂领导审时度势,决定上马数据采集系统,以便准确把握生产过程信息。 四大设计原则 基于充分发挥现有设备的性能,力求性能费用比最低的指导思想,确定设计原则如下: 1.风险分散。一个操作员站出现问题不影响本机炉自动、保护装置的运行;一个操作员站的一个采集子网出现故障不影响其他子网的运行;一个网络节点出现故障不使整网瘫痪;设置与外界的物理隔断,避免病毒或恶意破坏。 2.稳定可靠。保证设备长期稳定工作,取代部分常规仪表。 3.良好的扩展性。网络应易于增加节点,易于连接新型采集装置,易于与其他系统进行数据交换。 4.完备的系统功能。能连续监视机组各种运行参数及设备的运行状态,并对各参数进行必要的处理。 组件与硬件协调 石家庄热电厂热工参数采集系统(以下简称数采系统)采用了Wonderware公司 FactorySuite的部分组件,它们是:InTouch8.0、Factopry Focus8.0、InSQL8.0、SuiteVoyager 2.0和ActiveFactory。这些组件与系统硬件协调构成了数采系统。 四台机组连同其辅助系统(燃料输送、化学水处理和除氧给水系统)各设立操作员站,并由设立在汽机班长室的工程师站进行统一管理,由此构成了该数采系统以太网的结构方式。 各操作员站完成数据的采集和传输,工程师站完成对系统的管理和信息发布,历史站完成数据的存储和对外数据交换,由此实现了一系列设计构想,达到工程目的。 系统独立运行 按照设计原则,系统以设立在汽机班长室的工程师站为中心,通过Hub将#12~15机炉以及燃料输送和化学水处理等10个操作员站连接成一个以太网,并通过工程师站向厂MIS发布相关画面和数据。历史站接受10个操作员站的数据,完成存储并向厂综合数据库转发数据。操作员站和工程师站以InTouch7.1为工作平台,在此基础上开发应用软件,实现系统设计功能。历史站安装5000点数据库。操作员站通过运行ADAM、OMRONHL和SRE(自行开发)三种I/O Server将现场各种热工数据采集上来。 1.操作员站 一个操作员站就是一个独立的实时数据网,利用串口扩展技术,又方便地连接了若干个小数据网络(子网)。具体说明如下。 操作系统:Windows NT 4.0 工作环境:FactoryFcous 8.0 应用程序:在FactoryFcouus 8.0基础上自行开发 I/O Server:Omron Hl ADAM SRE 计算机: 康泰克工控机 通信方式:C104P型串口扩展卡两块、自制屏蔽通信电缆若干条、网卡及网线。 采集装置:PLC、SRE巡测仪、ADAM系列模块 2.工程师站 工程师站是网络的中心环节,操作系统室是Windows2000 Server版,工作软件是InTouch 8.0(3000点)和SuiteVoyager 2.0。 3.历史站 从Hub接出,完成实时数据的存储、检索和对厂综合数据库的数据交换。 满意收获 工程竣工后,经现场测试,达到了如下的性能指标。 1.系统可用率:99.9%。 2.系统精度:满足±0.1%的精度要求。 3. 显示正确性:实际最大误差是-0.045%,满足要求。 4. 一致性:比较与二次仪表指示值的一致性为100%,满足要求。 石家庄热电厂热工参数采集系统网络结构图 点 评 当前电力改革不断深化,竞价上网成为必然,这就要求对实时动态成本和机组运行状况有切实的把握。Wonderware公司是一家美国公司,它开发出了基于Microsoft Windows平台、应用于工业及过程自动化领域的套装软件FactorySuite,其构成类似于Microsoft Office,是一个多功能软件包。系统硬件在充分发挥现场PLC和SRE巡测仪作用的基础上增加了ADAM模块,以实现不同类型的数据接入,因而比较适合当前电力改革对生产过程信息的迫切要求。 如果您希望与本文章的作者或其所在机构,进一步交流,请联系:畅享网 姜小姐 jill.jiang@amt.com.cn | 021-51096826-112 | 在线联系 |
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